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巴陵石化氯丙烯設(shè)備將完成升級(jí)

日前,巴陵石化環(huán)氧樹(shù)脂事業(yè)部3.2萬(wàn)噸/年氯丙烯技改裝置一次開(kāi)車成功,穩(wěn)定產(chǎn)出優(yōu)級(jí)品,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)同行先進(jìn)水平。

該裝置改造升級(jí)后,可大幅降低設(shè)備腐蝕,延長(zhǎng)反應(yīng)線運(yùn)行周期,消除安全隱患,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低能耗和檢修、維修費(fèi)用,促進(jìn)清潔生產(chǎn)。

針對(duì)環(huán)氧氯丙烷裝置氯丙烯單元系統(tǒng)運(yùn)行周期短、收率低、腐蝕嚴(yán)重、消耗高、產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足精細(xì)化工和高端領(lǐng)域需求等現(xiàn)狀,巴陵石化多次組織研究論證,2015年初,3.2萬(wàn)噸/年氯丙烯裝置技術(shù)改造工程立項(xiàng)。

項(xiàng)目改造利用閑置設(shè)備70多臺(tái)、儀表40多臺(tái)及部分閥門(mén)管線,大幅降低技術(shù)升級(jí)改造投資費(fèi)用近5000萬(wàn)元。

此次技改保留了原丙烯回收干燥和冷蒸分離技術(shù),同時(shí)借鑒同行反應(yīng)技術(shù)、改進(jìn)反應(yīng)產(chǎn)物與原料換熱技術(shù)、取消液化氣加熱爐和二氯丙烷急冷等高能耗高腐蝕工藝、改造回收丙烯壓縮機(jī)閥、實(shí)施精餾系統(tǒng)提質(zhì)改造,并采取利用反應(yīng)余熱副產(chǎn)蒸汽工藝等一系列集成優(yōu)化技術(shù),年節(jié)能降耗創(chuàng)效可達(dá)3000萬(wàn)元。

文章來(lái)源:中國(guó)化工報(bào)

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